Wie Innovation mit Wanderwellen 8 Jahre Unerklärlicher Fehler Löste
Als 20.000 Verbraucher von einer Leitung Abhängig Sind, die Niemand Diagnostizieren Kann—Und Helikopter Nicht Finden Können, Was die Wiederholten Auslösungen Verursacht
Acht Jahre lang stand Scottish and Southern Energy vor einer eskalierenden Krise auf einer kritischen 132-kV-Stichleitung, die 20.000 Verbraucher versorgte. Ab 2006 nahmen Fehlerauslösungen jährlich zu, ohne dass eine identifizierbare Ursache gefunden wurde. Hubschrauberpatrouillen zu £6.000 pro Tag durchsuchten abgelegenes, bewaldetes Gelände. Fußpatrouillen durchsuchten kilometerlange Masten über Hügel, Täler und eine Loch-Überquerung. Nichts wurde gefunden. Die Fehler traten weiter auf—hauptsächlich zwischen 4 und 6 Uhr morgens während der Sommermonate, vorwiegend in der oberen Phase.
Das Fehlerortungsproblem: Traditionelle Methoden Konnten Es Nicht Lösen
Impedanzbasierte Distanzrelais waren bei der Stichkonfiguration nutzlos. Selbst Wanderwellensysteme mit Standard-Stromsensoren versagten, weil die Stichleitung an hochohmigen Transformatoren endete, wodurch alle Fehler am Stichpunkt erschienen anstatt an ihrem tatsächlichen Ort, was einen 19 km langen Suchbereich durch unzugängliches Gelände hinterließ.
Was Sie Entdecken Werden:
Acht Jahre Forensische Fehleranalyse – Überprüfen Sie die detaillierte Untersuchung von 85 Leitungsauslösungen, analysieren Sie die Fehlerverteilung nach Jahreszeit, Tageszeit und Phasenbeteiligung—aufdeckende Muster, die auf vermutete Vogelstörungen von einer nahegelegenen, 2006 eröffneten Deponie hindeuteten.
Der Spannungssensor-Durchbruch – Erfahren Sie, wie SSE das unmögliche Stichortungsproblem löste, indem Koppler an Transformatordurchführungs-Testabgriffen installiert wurden, um Spannungstransiente anstelle von Strom zu messen, wodurch schließlich eine genaue dreiendige Wanderwellen-Fehlerortung ermöglicht wurde.
Umfassende Sanierungsstrategie – Erkunden Sie das mehrere Millionen Pfund umfassende Programm: Isolatorbewertung der Universität Manchester, vollständiger Isolatoraustausch mit längeren Kriechstrecken, Erdungsdrahterneuerung, Vogelablenker-Installation auf 7 Masten und strukturelle Untersuchungen aus der Bauzeit der 1950er Jahre.
Bewährte Ergebnisse – Sehen Sie, wie der erste Fehler nach Inbetriebnahme den Standort auf 1 km von Dunoon eingrenzte, Suchbereiche von 19 km auf nur 1-2 Masten reduzierte und Untersuchungskosten drastisch senkte.
Laden Sie diese Fallstudie herunter, um zu erfahren, wie innovative Sensorplatzierung ein acht Jahre altes Rätsel löste.